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一種基于優(yōu)化汽輪機的工業(yè)抽汽增容改造方法與流程

文檔序號:42590547發(fā)布日期:2025-07-29 17:42閱讀:11來源:國知局

本發(fā)明屬于工業(yè)汽輪機,具體為一種基于優(yōu)化汽輪機的工業(yè)抽汽增容改造方法。


背景技術(shù):

1、工業(yè)抽汽增容改造是指對工業(yè)企業(yè)中蒸汽鍋爐及其附屬系統(tǒng)進行技術(shù)升級,以提高蒸汽產(chǎn)量和效率的一種改造工程。該改造通常包括增加鍋爐受熱面積、優(yōu)化燃燒系統(tǒng)、改進抽汽設(shè)備、提升控制系統(tǒng)等技術(shù)措施,旨在滿足企業(yè)日益增長的蒸汽需求,同時降低能耗和減少排放。通過增容改造,企業(yè)不僅能提高生產(chǎn)效率,還能實現(xiàn)節(jié)能減排,提升經(jīng)濟效益和環(huán)保水平。這種改造充分考慮了現(xiàn)有設(shè)備的兼容性和未來發(fā)展的需要,確保了改造后的系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運行,是推動傳統(tǒng)工業(yè)向現(xiàn)代化、綠色化轉(zhuǎn)型的重要手段。

2、但是現(xiàn)有技術(shù)的主要缺點在于供汽系統(tǒng)靈活性不足,難以動態(tài)適配多壓力等級的工業(yè)用汽需求,且無法兼顧采暖與工業(yè)供汽的高效協(xié)同。傳統(tǒng)方案依賴單一抽汽模式,冗余機制薄弱,供汽中斷風險較高;高低旁路系統(tǒng)未充分整合導(dǎo)致能量損耗偏大,運維成本居高不下。同時,缺乏季節(jié)性的供能優(yōu)先級調(diào)控策略,熱電聯(lián)產(chǎn)效率受限,難以平衡工業(yè)抽汽與采暖需求的矛盾,制約了能源梯級利用水平。


技術(shù)實現(xiàn)思路

1、本發(fā)明的目的在于:為了解決上述提出的問題,提供一種基于優(yōu)化汽輪機的工業(yè)抽汽增容改造方法。

2、本發(fā)明采用的技術(shù)方案如下:一種基于優(yōu)化汽輪機的工業(yè)抽汽增容改造方法,所述方法包括以下步驟:

3、s1:基于赤峰能源發(fā)展規(guī)劃,明確工業(yè)園區(qū)新增1.2mpa和0.6mpa工業(yè)抽汽需求,結(jié)合現(xiàn)有1號機組高背壓供熱改造與2號機組低壓缸零出力改造基礎(chǔ),確定增容改造目標為新增240t/h工業(yè)抽汽能力。

4、s2:整合1號與2號機組高低壓旁路系統(tǒng),通過高旁與低旁聯(lián)合運行模式,分別向工業(yè)供汽聯(lián)箱提供1.3mpa和0.7mpa抽汽,同時保留采暖抽汽功能,適應(yīng)電力現(xiàn)貨市場靈活性需求。

5、s3:在每臺機組增設(shè)兩臺電動調(diào)節(jié)型減溫減壓器,分別將高旁后3.93mpa蒸汽減壓至1.3mpa,并通過減溫水調(diào)節(jié)溫度至320℃,滿足1.2mpa工業(yè)抽汽需求;增設(shè)0.6mpa減壓器,將1.3mpa抽汽二次減壓至0.7mpa。

6、s4:采用12cr1movg材質(zhì)母管與支管連接高低旁路系統(tǒng),設(shè)計減溫減壓前母管為273×14mm,支管為219×11mm;減溫減壓后管道選用20號鋼材質(zhì),主供汽管道規(guī)格為426×9mm,0.6mpa支管為530×11mm,確保流速校核值在35~60m/s范圍內(nèi)。

7、s5:根據(jù)新增工業(yè)抽汽最大流量320t/h,核減原有化水能力后,補充水處理系統(tǒng)容量至260t/h,并預(yù)留土建與電氣接口,確保水質(zhì)與供汽穩(wěn)定性。

8、s6:實現(xiàn)1號與2號機組互為備用,單臺機組滿負荷供應(yīng)1.2mpa抽汽時,另一臺機組可獨立承擔0.6mpa抽汽160t/h,保障供汽連續(xù)性。

9、s7:依據(jù)介質(zhì)參數(shù)與推薦流速范圍,校核再熱熱段、冷段及減溫減壓管道內(nèi)徑與材質(zhì)選擇,確保高溫再熱蒸汽管道流速≤65m/s,低溫再熱蒸汽管道≤45m/s,并驗證管壁厚度與耐壓性能。

10、s8:優(yōu)化高背壓與低壓缸零出力工況切換邏輯,冬季優(yōu)先保障采暖抽汽188t/h與高背壓排汽475gj/h,非采暖季最大化工業(yè)抽汽輸出,平衡熱電聯(lián)產(chǎn)效率。

11、s9:完成設(shè)備安裝后,模擬高低旁聯(lián)合供汽、單旁路供汽及極端工況測試,校準抽汽壓力、溫度、流量參數(shù),確保實際供汽能力達到設(shè)計值240t/h,并驗證化水系統(tǒng)與電氣控制穩(wěn)定性。

12、在一優(yōu)選的實施方式中,所述步驟s1中,根據(jù)赤峰能源發(fā)展規(guī)劃,工業(yè)園區(qū)需新增1.2mpa壓力等級、100噸每小時的工業(yè)抽汽,以及0.6mpa壓力等級的工業(yè)抽汽。結(jié)合現(xiàn)有設(shè)備條件,1號機組已完成高背壓供熱改造,2號機組已實現(xiàn)低壓缸零出力供熱改造。改造目標為通過優(yōu)化汽輪機系統(tǒng),將兩臺機組的工業(yè)抽汽總供應(yīng)能力提升至240噸每小時,并確保采暖與工業(yè)供汽協(xié)同運行。當前主蒸汽流量為480噸每小時,主蒸汽壓力13.239mpa,溫度535℃,焓值3427千焦每千克,為改造提供基礎(chǔ)參數(shù)支撐。

13、在一優(yōu)選的實施方式中,所述步驟s2中,整合1號和2號機組的高壓旁路與低壓旁路系統(tǒng),采用高低旁聯(lián)合供汽模式。高旁系統(tǒng)將主蒸汽從13.239mpa減至3.93mpa,溫度由535℃降至384℃,流量80噸每小時;低旁系統(tǒng)進一步將熱再蒸汽3.94mpa降至1.3mpa,溫度535℃調(diào)節(jié)至320℃,流量160噸每小時。通過冷再蒸汽和熱再蒸汽的分流,實現(xiàn)1.2mpa抽汽100噸每小時和0.6mpa抽汽60噸每小時的穩(wěn)定供應(yīng),同時保留切缸中排抽汽188噸每小時用于冬季采暖。

14、在一優(yōu)選的實施方式中,所述步驟s3中,每臺機組配置兩臺電動調(diào)節(jié)型減溫減壓器,閥前參數(shù)為3.93mpa、535℃,閥后輸出1.3mpa、320℃,設(shè)計容量為140噸每小時輸入、160噸每小時輸出。減溫水取自凝結(jié)水泵出口,壓力17mpa,溫度166.7℃,流量7.7噸每小時。增設(shè)0.6mpa減壓器,將1.3mpa抽汽二次減壓至0.7mpa,閥前流量85噸每小時,溫度保持320℃,無需額外減溫水,滿足低壓用戶需求。

15、在一優(yōu)選的實施方式中,所述步驟s4中,減溫減壓前母管選用12cr1movg材質(zhì),規(guī)格為外徑273毫米、壁厚14毫米,支管外徑219毫米、壁厚11毫米。減溫減壓后主供汽管道采用20號鋼,外徑426毫米、壁厚9毫米,流速校核為51.08米每秒;0.6mpa支管外徑530毫米、壁厚11毫米,流速46.32米每秒。管道設(shè)計嚴格遵循高溫再熱蒸汽45~65米每秒、低溫再熱蒸汽30~45米每秒的流速標準,確保系統(tǒng)安全高效運行。

16、在一優(yōu)選的實施方式中,所述步驟s5中,針對新增工業(yè)抽汽最大流量320噸每小時的需求,核減原有化水處理能力后,將系統(tǒng)擴容至260噸每小時。新增設(shè)備包括凝結(jié)水處理單元及配套管道,減溫減壓器減溫水流量按15噸每小時設(shè)計,管道材質(zhì)為20號鋼,外徑57毫米、壁厚3毫米,流速2.13米每秒。預(yù)留化水系統(tǒng)土建接口,確保水質(zhì)符合蒸汽供應(yīng)的電導(dǎo)率與硬度標準。

17、在一優(yōu)選的實施方式中,所述步驟s6中,1號與2號機組互為備用,單臺機組滿負荷運行時,1.2mpa抽汽供應(yīng)100噸每小時,0.6mpa抽汽供應(yīng)60噸每小時;另一臺機組可獨立承擔0.6mpa抽汽160噸每小時。系統(tǒng)配置冗余減溫減壓器,母管與支管采用雙路設(shè)計,關(guān)鍵節(jié)點設(shè)置流量與壓力監(jiān)測儀表,確保故障時快速切換,供汽中斷風險趨近于零。

18、在一優(yōu)選的實施方式中,所述步驟s7中,再熱熱段管道選用10crmo910材質(zhì),外徑419毫米、壁厚22.2毫米,流速50.06米每秒;冷再管道采用st45.8/iii材質(zhì),外徑406.4毫米、壁厚14.2毫米,流速38.62米每秒。高溫再熱蒸汽管道耐壓3.94mpa,低溫再熱管道耐壓3.93mpa,管壁厚度經(jīng)有限元分析驗證,確保在535℃高溫下長期運行無蠕變風險。

19、在一優(yōu)選的實施方式中,所述步驟s8中,冬季優(yōu)先保障采暖供汽,1號機組高背壓排汽量200噸每小時,供熱量475吉焦每小時;2號機組低壓缸零出力工況供汽188噸每小時,供熱量500吉焦每小時。非采暖季切換至工業(yè)抽汽優(yōu)先模式,通過調(diào)節(jié)高低旁開度,動態(tài)分配主蒸汽流量,實現(xiàn)供熱煤耗降低6%、工業(yè)抽汽效率提升15%的目標。

20、在一優(yōu)選的實施方式中,所述步驟s9中,試運行階段模擬高低旁聯(lián)合供汽、單旁路供汽及極端工況,實測1.2mpa抽汽壓力波動≤0.05mpa,溫度誤差±3℃,流量偏差≤2%。化水系統(tǒng)出水硬度≤2μmol/l,電導(dǎo)率≤0.2μs/cm,滿足gb/t12145標準。最終驗證兩臺機組總供汽量達240噸每小時,管道振動值<50μm,設(shè)備啟停響應(yīng)時間<30秒,全面達成設(shè)計指標。

21、綜上所述,由于采用了上述技術(shù)方案,本發(fā)明的有益效果是:

22、1、本發(fā)明中,通過整合高低旁路系統(tǒng)與優(yōu)化抽汽結(jié)構(gòu),顯著提升了供汽靈活性與能源利用效率。通過高低旁聯(lián)合供汽模式,系統(tǒng)可動態(tài)分配1.2mpa和0.6mpa工業(yè)抽汽的供應(yīng)比例,既滿足工業(yè)園區(qū)多壓力等級的用汽需求,又能兼顧冬季采暖供熱的優(yōu)先級。改造后,單臺機組可獨立承擔不同壓力等級的抽汽任務(wù),且雙機組互為備用,大幅增強供汽系統(tǒng)的可靠性與連續(xù)性。同時,管道設(shè)計與減溫減壓設(shè)備的優(yōu)化配置,不僅降低了蒸汽輸送過程中的能量損耗,還通過材質(zhì)與流速的嚴格校核,延長了設(shè)備使用壽命,減少運維成本。

23、2、本發(fā)明中,通過協(xié)同控制策略實現(xiàn)了熱電聯(lián)產(chǎn)的高效平衡。在非采暖季,系統(tǒng)可最大化工業(yè)抽汽輸出,提升機組負荷率與經(jīng)濟效益;在冬季則優(yōu)先保障采暖供熱量,通過高背壓與低壓缸零出力技術(shù)的切換,顯著降低供電煤耗?;到y(tǒng)的適配擴容與冗余機制設(shè)計,進一步保障了供汽品質(zhì)與系統(tǒng)穩(wěn)定性。整體改造在提升企業(yè)產(chǎn)能的同時,強化了能源梯級利用能力,為區(qū)域供熱供電的可持續(xù)發(fā)展提供了技術(shù)支撐。

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